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調(diào)節(jié)閥常見故障分析及處理方式
來源: 日期:2017-6-22 11:50:16 瀏覽次數(shù):73

調(diào)節(jié)閥常見故障分析及處理方式


    1、液位控制調(diào)節(jié)閥失控打不開


  液位測(cè)量指示已很高,調(diào)節(jié)器輸出也很大,但是調(diào)節(jié)閥還開不了,只好打機(jī)械手輪控制。檢查閥門定位器(拆去膜頭連接管,堵上),撳動(dòng)噴嘴檔板機(jī)構(gòu),定位器無輸出變化,檢查節(jié)流孔是通暢的,拆開放大器發(fā)現(xiàn)放大器膜片破了。更換膜片,調(diào)節(jié)閥重投入自動(dòng)控制。閥門定位器放大器膜片破,背壓室無背壓,放大器無輸出,故調(diào)節(jié)閥失控。


  2、閥門定位器反饋滑桿銹死


  液位波動(dòng)厲害,檢查發(fā)現(xiàn)閥門定位器反饋機(jī)構(gòu)滑桿已全銹死不能轉(zhuǎn)動(dòng),只好用手輪控制。設(shè)法敲出滑桿,打銹并加油后裝回,調(diào)節(jié)閥復(fù)回正常。閥門定位器反饋機(jī)構(gòu),隨閥的開度大小變化而加進(jìn)定位器相應(yīng)的反饋量?;瑮U銹死,反饋?zhàn)饔昧Σ荒茈S閥的開度大小而變化,而不能使閥的開度停在調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)相應(yīng)位置上,致使液位波動(dòng)不已。


  3、壓力控制閥不能動(dòng)作


  一次工藝減負(fù)荷,天然氣量減不下來,是天然氣壓力調(diào)節(jié)閥門不能動(dòng)作所致。檢查中發(fā)現(xiàn)到閥門的輸出信號(hào)正常,估計(jì)是閥芯才結(jié)碳卡死,后加大氣動(dòng)信號(hào),再加手輪作用力才關(guān)了此閥。待停車拆開閥門檢查,不出所料,因該閥平時(shí)負(fù)荷穩(wěn)定開關(guān)甚少,天然氣中所帶的碳黑在閥桿和導(dǎo)向套之間的很小間隙中結(jié)碳卡死。故以后每年大檢修時(shí),均將此閥拆開清洗,以免類似事故。


  4、閥芯斷失控


  吸收塔液位控制不住,記錄曲線波動(dòng)下降,檢查變送器、調(diào)節(jié)器均無問題。打手輪控制時(shí)發(fā)現(xiàn)手輪壓下或提起時(shí)均不像平時(shí)那么沉重,輕飄飄的,判斷是閥芯斷裂,被迫停車拆開調(diào)節(jié)閥處理,是閥芯和閥桿連接處斷開。只好更換閥芯,并將閥芯閥桿連接處堆焊一圈增加強(qiáng)度,以免類似事故。閥芯斷裂是在介質(zhì)壓力下的不平衡力所致。


  5、加盤根多調(diào)節(jié)閥打不開


  大檢修后開車時(shí),液氨閃蒸槽液位高,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥未打開,急忙打手輪控制使液位正常,儀表工發(fā)現(xiàn)是調(diào)節(jié)閥在檢修時(shí),怕漏液氨,盤根加的過多,壓得太緊,摩擦大。適當(dāng)松點(diǎn)盤根壓疬讓其動(dòng)作靈活,重投自控。


  6、流量控制波動(dòng)


  空氣壓縮機(jī)防喘振流量控制放空閥,在開車過程中頻繁開關(guān),致使流量不穩(wěn)定。檢查調(diào)節(jié)器、調(diào)節(jié)閥均無問題,只是調(diào)節(jié)閥開度一直很小。當(dāng)空氣流量上升之后,調(diào)節(jié)器輸出達(dá)1MPa/cm 2 的信號(hào)到調(diào)節(jié)閥(氣關(guān)閥),類似于積分飽和現(xiàn)象。當(dāng)定位器接到一個(gè)打開閥的信號(hào)后,定位器要經(jīng)過一段死區(qū)才起控制作用,這段死區(qū)使調(diào)節(jié)器輸出變小,待調(diào)節(jié)閥動(dòng)作時(shí)又過頭了,這樣的反復(fù)過程,加之調(diào)節(jié)閥低端控制線性差,這樣閥必然頻繁開關(guān),則使流量控制不穩(wěn)定。解決辦法只有建議工藝加大壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,增大放空量,使調(diào)節(jié)閥脫開低端控制。


  7、吸收塔液位低報(bào)警


  檢查調(diào)節(jié)閥已是全關(guān),只好配合工藝倒至B閥運(yùn)行。拆開閥檢查是閥芯沖刷損壞嚴(yán)重,更換新閥芯裝校好備用。閥芯沖蝕,不起控制作用,若不及時(shí)處理,液位低過聯(lián)鎖液位將引起停車。


  8、調(diào)節(jié)閥閥桿彎打不開


  大修過后,開車時(shí)吸收塔液位控制閥打不開,檢查發(fā)現(xiàn)閥桿在檢修時(shí)壓彎了,只好拆開取下閥桿校直再裝校好,投入運(yùn)行。檢修調(diào)節(jié)閥一定要小心,特別這種非夾板連接式結(jié)構(gòu)的閥,膜頭較重,上頭幾圈螺絲扣還需轉(zhuǎn)動(dòng)膜頭,不小心就會(huì)弄彎閥桿。另外,調(diào)節(jié)閥檢修完裝校好之后,應(yīng)反復(fù)開關(guān)幾次,確信其動(dòng)作十分靈活方能罷手。


  9、調(diào)節(jié)閥不能動(dòng)作


  檢修后開車過程中,發(fā)現(xiàn)吸收塔液位控制閥不能動(dòng)作,被迫停車打開調(diào)節(jié)閥檢查,是導(dǎo)向套和閥桿間被掉進(jìn)的鐵屑卡死了。該閥在檢修中曾經(jīng)將下法蘭壓疬用車床削去舊導(dǎo)向套,換上新導(dǎo)向套,組裝閥時(shí)清洗不仔細(xì),導(dǎo)向套下邊還有掉進(jìn)去的鐵屑,在校驗(yàn)閥時(shí),鐵屑在下邊對(duì)閥的動(dòng)作無防礙,沒有發(fā)現(xiàn)問題。開車送入介質(zhì)后,介質(zhì)從平衡孔沖進(jìn)導(dǎo)向套,又由導(dǎo)向套流出平衡孔,鐵屑就在導(dǎo)向套中來回卷動(dòng),被卡死在閥桿和導(dǎo)向套之間,閥就不能動(dòng)作了。


  10、調(diào)節(jié)閥打不開


  開車過程中,二氧化碳?jí)毫φ{(diào)節(jié)閥打不開,壓力逼高,放空閥被打開了。檢查原因時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)械手輪控制的插銷未拔掉,調(diào)節(jié)閥處于機(jī)械手動(dòng)關(guān)死位置,當(dāng)然打不開。將調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)調(diào)至零,拔掉插銷之后,調(diào)節(jié)閥投入運(yùn)行。


  11、發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥有摩擦


  天然氣壓力控制閥,檢修后發(fā)現(xiàn)摩擦不好,致使壓力波動(dòng)。摩擦原因是檢修組裝時(shí),壓蓋法蘭之后摩擦現(xiàn)象消除。


  一般調(diào)節(jié)閥閥桿和導(dǎo)向套間間隙很小,在組裝時(shí)壓蓋法蘭一定要壓平,否則不是泄漏就是閥桿和導(dǎo)向套不同心而造成摩擦。


  12、調(diào)節(jié)閥突然全關(guān)引起停車


  天然氣流量調(diào)節(jié)閥突然全關(guān),天然氣流量降到零,被迫全系統(tǒng)停車。檢查調(diào)節(jié)器有輸出,但調(diào)節(jié)閥全關(guān),打手輪操作,配合工藝恢復(fù)生產(chǎn)。將定位器輸出風(fēng)管拆下,用手堵上,撳動(dòng)噴嘴檔板機(jī)構(gòu),輸出信號(hào)可達(dá) 1MPa/cm 2 ,說明問題出在調(diào)節(jié)閥上,向膜頭送氣信號(hào),膜頭泄氣孔有氣體放出,證明膜片破了。更換膜片調(diào)節(jié)閥投入運(yùn)行。


  13、投自動(dòng)引起系統(tǒng)擾動(dòng)


  蒸汽流量調(diào)節(jié)閥,一次節(jié)為手輪控制,檢查定位器之后重投自動(dòng),釋放手輪時(shí),引起系統(tǒng)擾動(dòng)。原因是調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)是保持在打手動(dòng)前的值,操作工沒看定位器輸出,就快速釋放手輪,調(diào)節(jié)閥隨之開大。因膜頭過大,有個(gè)充氣滯后過程,致使氣關(guān)閥突然開大許多,給系統(tǒng)一次擾動(dòng)。


  14、處理氣源漏出問題


  在處理閥門定位器氣源接頭漏氣時(shí),因用力過度使接頭滑扣,氣源管被沖掉,調(diào)節(jié)閥馬上開始動(dòng)作。儀表工立即將氣源管選插回,用手按緊,恢復(fù)了調(diào)節(jié)閥原來位置,然后配合操作工將調(diào)節(jié)閥打手輪控制,更換接頭。在緊急情況采取此應(yīng)急措施還很有成效。


  15、隔膜閥打不開


  水處理再生排放閥打不開,拆開檢查,發(fā)現(xiàn)隔膜片被拉壞,更換新膜片后,沒有幾天又打不開,上述情況重發(fā)生。分析隔膜片拉壞原因是,隔膜閥膜頭限位螺栓松動(dòng),限位位置變了,閥桿行程過大,拉力超過膜片的彈性范圍,故膜片拉壞。重新調(diào)整限位螺栓,重新更換膜片,隔膜閥恢復(fù)正常。


  16、液壓式調(diào)節(jié)閥關(guān)不了


  開車過程中,蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥自動(dòng)打開了,加信號(hào)也關(guān)不了。檢查發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)油門 O 型環(huán)因長(zhǎng)期在高溫在浸泡老化,不起密封作用所致,更換 O 型環(huán)后,恢復(fù)正常。錯(cuò)油門的作用是將高壓控制油和泄壓后的低壓控制油分別引進(jìn)活塞式油缸的上下缸,從而控制閥門的開度。當(dāng)錯(cuò)油門密封 O 型環(huán)老化漏油之后,高壓油和泄壓后的油不能隔離開,致使活塞上下缸無壓差,當(dāng)然調(diào)節(jié)閥關(guān)不了。


  17、蝶閥發(fā)生等幅振蕩


  爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)閥等幅振蕩,節(jié)為手輪控制,檢查發(fā)現(xiàn)雙噴嘴放大器節(jié)流孔有些堵塞,致使氣缸平衡壓力太小,氣缸兩端壓差過小,故不能使閥穩(wěn)定,造成等幅振蕩。清洗堵塞的節(jié)流孔后,放大器輸出增大,蝶閥正常運(yùn)行。


  18、校驗(yàn)時(shí)打壞夾板絲扣


  校驗(yàn)調(diào)節(jié)閥時(shí),需要調(diào)整閥桿位置,這時(shí)需將校驗(yàn)信號(hào)降到零,就松閥桿夾板,剛一松只聽到嘭的一聲響,一看夾板絲扣已被打壞,只好重新加工夾板裝配好再校驗(yàn)。其原因是,校驗(yàn)用定值器將信號(hào)降到 0.2 MPa/cm 2 ,但上氣缸作用有活塞的壓力作用有膜頭閥桿上,松動(dòng)了一些的夾板托不住,因此把絲扣打壞。正確的操作應(yīng)該把上下氣缸間的平衡活塞打開,使上下氣缸壓力平衡?;蛘呤遣鹈摻宇^讓其泄氣,再松夾板調(diào)閥桿。


  19、氣缸平衡閥漏調(diào)節(jié)閥不能動(dòng)作


  檢修后校驗(yàn)調(diào)節(jié)閥,送信號(hào)調(diào)節(jié)閥打不開。檢查才發(fā)現(xiàn)上下氣缸平衡閥漏氣,故使上下氣缸不能形成壓差所致。更換平衡閥,恢復(fù)正常。


  20、蝶閥打不開


  氨精制器蝶閥檢修后投運(yùn)時(shí)打不開,檢查發(fā)現(xiàn)是檢修后安裝時(shí)將上下氣缸氣源和氣動(dòng)信號(hào)的管線接反,更正接管閥正常運(yùn)行。因氣動(dòng)信號(hào)壓力加彈簧壓力大于氣源壓力時(shí),使蝶閥關(guān)閉。當(dāng)氣動(dòng)信號(hào)與氣源接反之后,始終是氣源壓力加彈簧壓力大于氣動(dòng)信號(hào)壓力,因此該兩位式蝶閥處于關(guān)閉狀態(tài)。


  21、放空閥關(guān)不死


  壓力調(diào)節(jié)放空閥,在一次檢修時(shí),進(jìn)行了研磨、打壓試驗(yàn),密封性能很好。裝回,工藝開車正常之后,需關(guān)嚴(yán)該閥,但發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏嚴(yán)重。估計(jì)是閥芯閥座間卡進(jìn)了異物,決定開關(guān)幾次沖掉異物,試驗(yàn)成功,此閥關(guān)嚴(yán)投入運(yùn)行。


  22、壓力調(diào)節(jié)閥故障


  現(xiàn)場(chǎng)有個(gè)壓力調(diào)節(jié)閥偶爾不動(dòng)作,首先懷疑是氣源壓力問題,保證壓力供應(yīng)后,仍出現(xiàn)上述問題。由于是偶爾出現(xiàn),不便于觀察,給維修人員帶來了很大工作壓力。年檢時(shí),分解閥門,發(fā)現(xiàn)汽缸內(nèi)壁磨損嚴(yán)重,部分地方還要凹槽。原來,使用環(huán)境溫度較高,閥體保溫脫落,造成缸體受熱,潤(rùn)滑油干結(jié),長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)作形成磨損。更換缸體后,閥門恢復(fù)正常。


  23、壓力調(diào)節(jié)閥無法關(guān)到位


  現(xiàn)場(chǎng)有個(gè)壓力調(diào)節(jié)閥無法關(guān)到位,當(dāng)給0信號(hào)時(shí)最低在5%左右的位置。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,首先考慮是否由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)脫落或卡死,發(fā)現(xiàn)反饋桿的位置適當(dāng);難道是調(diào)節(jié)閥的關(guān)死位置就在5%,既而又否定了,因?yàn)樵?%位置,查看管道壓力依然有8公斤左右壓力,顯然不是這樣。而且定位器的25%、50%、75%、100%行程都指示較準(zhǔn)。用375HART手操器檢查發(fā)現(xiàn),下限限位和下限切割值設(shè)定都正常。又讓閥處于故障關(guān)狀態(tài),斷開了氣源,發(fā)現(xiàn)依然不能關(guān)死。


  調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏了嗎?可能性不大,畢竟先前試車時(shí),閥工作正常。后來考慮到可能是閥芯內(nèi)部有雜質(zhì)卡在里面。在做過沖洗后,又進(jìn)行操作試試看,閥位可以關(guān)死了。


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